摘要: 传动轴作为底盘主要零件之一,对于整车的动力传动系统的NVH 有着非常显著的影响。单个传动轴除了本身产生 NVH 外,也会传递和放大整车传动系统NVH,许多整车传动系统都是通过改变传动轴的结构实现NVH 的优化。列举几例传动轴常见的NVH 现象及所作的改进,为传动轴今后的开发提供一定的参考。 关键词: 传动轴; NVH; 改进
0 引言 现代汽车的技术发展方向主要包括: 安全、环保、信息化、低成本和舒适性。其中,乘坐舒适性成为现今评判车辆性 能、划分汽车档次的重要依据之一,它的提高主要依赖汽车NVH 技术的发展和支持。如果把汽车作为一个系统来研究,汽 车本身就是一个具有质量、弹簧和阻尼的振动系统。但汽车又是由多个系统组成的复杂的振动系统,每个系统都存在振动问 题,文中研究的是传动系统。 十字轴式万向传动轴由于具有结构简单,传递功率大,效率高,主从动轴间夹角允许变化范围大等优点,因此在汽车等车辆上获得了广泛的应用。以四轮驱动( 4WD) 和全轮驱动( AWD) ( 见图1) 的汽车为例,其底盘布置采用前置发动机四轮驱动形式,变速箱与后驱动桥之间需要传动轴进行联接和传递扭矩,其中传动轴对底盘NVH 起着不容忽视的影响。本人就此归纳几种常见的与传动轴相关的NVH 现象及解决方法。
1 传动轴异响 传动轴异响主要表现在: 在万向节、伸缩部件及中间支承状况良好的情况下,传动轴在车辆行驶过程中发出异响。 ( 1) 问题描述及分析 问题描述: 某SUV 在车速10 ~ 20 km/h 时出现清脆、高频率、时有间断的异响; 在经过一段时间高速路试后,部分SUV 的异响消失。 问题分析: 该SUV 是4WD,以后传动轴为主驱动轴。该传动轴为两段式带中间支承,轴管内加减震衬,中间部分使用的是十字万向节,如图2 所示。经过仔细辨别,声音来自传动轴,主要是中间部分。 2) 问题推测及论证 推测1: 中间支承安装有偏置,导致中间支承内外圈橡胶与钢球接触状态不理想。但检查了防尘罩与橡胶圈,即使在偏置状态下也无法干涉,况且清脆、高频率、时有间断的异响不符合金属与橡胶之间的发声特点,因此该推测被推翻。 推测2: 轴管内减震衬松动发出声响。将一根在车上发生异响的传动轴总成轴管锯开,发现减震衬并未松动,而且即使松动,发出的声音也并非清脆,因此该推测被推翻。 推测3: 鉴于中间十字万向节的扭动手感比两边的紧,而且该部位路试后温度高,再联想到该十字万向节总成轴承碗内无尼龙垫片,判断可能是十字万向节轴颈端面与轴承碗内底面干磨发出的声音。
支持证据: ① 锯开发生异响传动轴中间的十字万向节,发现十字万向节轴颈端面已有烧伤痕迹; ② 异响声音间断/高频,符合传动轴转速/十字万向节轴颈与轴承碗相对摆动频率; ③ 传动轴装在车上,行驶一段时间后,手感紧的十字万向节会逐渐变松,减少十字万向节轴颈端面与轴承碗内底面的摩擦,使部分异响消失。 因此,该推测成立。
( 3) 解决方案及验证 解决方案: 发生该问题的原因是十字万向节摆动扭矩过大,造成装配后过紧,在车辆运行中容易出现磨损,因此将十字万向节手工击松以减小摆动扭矩后再使用,异响就会消失。 验证试验: ① 收集10 件在车辆形式中出现异响的产品,将中间十字万向节手工击松后装车行驶,异响消失; ② 另选10 件产品,将十字万向节人为击紧后装车行驶,有异响出现; 拆下击松后再装车行驶,异响消失。 目前状况: 现有的传动轴经过击松装车后,基本消除异响; 更新传动轴的设计,将十字万向节的摆动扭矩控制在合理的范围内,异响没有出现。 2 共振 在所有振动分量中,占主要成分的是传动轴的1 阶振动,即传动轴的转速与其1 阶固有频率一致而发生共振。一定直径和长度的轴,转速提高到某一限度时,会剧烈振动而损坏。这样的损坏转速称为传动轴的危险转速或临界转速。 ( 1) 问题描述及分析 问题描述: 客户抱怨某手动SUV 在道路试验中高速行驶时有震感,主要是在时速120 km/h,底板振动明显。 问题分析: 由于该问题发生在SUV 高速运行时,因此需要到汽车道路试验场,坐在车内亲身体验震动的感觉。在车辆行驶过程中,尝试在不同车速挂不同的挡位,发现只有当SUV 处于时速120 km/h 时,才明显感到震动,低于或超过这个速度时基本没有感觉,初步判断是零部件之间的频率接近,产生了共振。 ( 2) 论证 支持依据: 第二次来到道路试验场,与NVH 工程师一起检测了传动轴的装在整车上的固有频率,结果显示在150 ~ 160 Hz 上出现一个频率的尖峰,如图3 所示。
同时客户提供了他们检测的底盘频率波形图,在发动机处于4 600 r /min 的转速时系统同样有个尖峰,如图4 所示。可以 计算得发动机在4 600 r /min 时的2 阶频率为4 600 × 2 ÷ 60 =153. 3 Hz。由此得出结论: 传动轴在发动机处于4 600 r /min 时受迫振动,其固有频率与发动机的2 阶频率接近而发生共振,判断成立。 ( 3) 解决方案及验证 解决方案: 最理想解决该问题的方法是错开发动机4 600 r /min 的2 阶频率与传动轴的固有频率。问题发生的源头是发动机,传动轴是受迫振动,起到了放大NVH 的效果。更改发动机的频率难度相当大,涉及到更改发动机的结构,因此通常情况下是更改传动轴的结构从而错开两者的频率。 ① 方法1: 在轴管内增加减震衬。图5 是增加减震衬后测量的传动轴固有频率图,可以看出,1 阶频率仅增加到168. 8Hz,实际效果不明显,因此该方法不可行。 ② 方法2: 将两段传动轴的轴管外径由63. 5 mm 增加至70 mm,轴管壁厚不变。经过测试,固有频率显著升高至187. 5Hz,如图6 所示。 将改后的传动轴总成安装在整车上跑道路试验,测试得底盘频率波形图( 见图7) ,发动机在4 600 r /min 转速时,尖峰已经消失。 目前状况: 改进后的传动轴安装在整车上运行时底盘无振动现象,售后反应良好。 3 总结 随着生活质量的提高,人们追求的是更快速、舒适的交通工具,所以对十字万向传动轴的要求就更高。文中列举了2 个 关于传动轴NVH 的案例以及改进方法,希望能各位解决一些汽车NVH 问题提供一定的帮助和参考。
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